动力厂检修团队活跃响应公司降本增效的召唤,不等不靠,依托本身的力气活跃开展修旧利废。在对设备做保护保养的一起,不忘设备小备件的挖潜,把简洁有用的小点子、小窍门和小主张应用到作业实践中,处理了多项出产难题。
所谓“不嫌芝麻小,集腋成裘,积沙成塔”,堆集下来能节约几十万的出产费用。
热力公辅区域大棒水泵站旋流井内3#提高泵泵体和管道腐蚀严峻,无法修正且无备件可换,构成备用泵数量削减,给动力保供带来危险。动力厂点检站不等不靠,内部挖潜,修正有利旧价值的旧水泵,将本来280KW配套线KW自吸泵,不光节约了新设备收购费用,并且降低了电机功率,一年可节约电费约30万元。
高线#高压泵轴承异响,原因是水泵转子总成磨损严峻,要换掉。动力厂机械工程师孟祥瑀虽然是“90”后,但有克勤克俭过日子的精力。他现场承认后,以为肯定没必要替换,只要把泵轴做修正,制造新的泵轴轴套和备帽即可处理问题。收购一套水泵转子总成的费用约5万元,托付厂内机修厂制造就可节约这笔收购费用。
在修旧利废的一起,动力厂检修团队想方设法处理作业中的小毛病、小难题,提高作业效率,使作业变得更顺利。动力厂蒸汽站除渣机矿链尾轮简单坏,替换修理难度大,检修职工经过对除渣机矿链尾轮轴套及部位方位加固调整,不只延长了设备惯例运用的寿数,并且削减了重复修理的费用。
“修旧利废会上瘾,当废旧的设备修正后投入出产,就为自己的小点子、小构思而骄傲”——这是动力厂检修团队的实在体会。在检修团队的引领下,各班组活跃仿效,修旧利废、降本增效在动力厂已构成新常态。